防喷器无专用维修操作平台,只能凭借人工用简单工具拆装,劳动强度大,环境差,安全性不好,维修效率低。 针对以上难题,胜利油田临盘采油厂机采装备服务部员工主动揭榜解难题,自主研制防喷器多功能维修平台,使拆卸螺栓、更换闸板等工序简易方便,检修效率大大提高,有效降低维修成本,也降低了劳动强度。该平台每修复一套闸板总成就可节约4000多元,年可节约材料费12万元。 此多功能维修平台兼顾工具的摆放以及零部件的存放。在工作平台上,防喷器能够360度旋转,采用气动升降装置,吊装笨重的零部件轻松自如,安全高效。设计安装了拆除侧门的液压装置和拆卸闸板胶芯的液压铲装置,可自由升降及推拉,能够把闸板从主体中轻松铲出,方便快捷。多功能维修平台的应用,使拆卸螺栓、更换闸板等工序简易方便,检修效率大大提高,检修一台防喷器由原来的2小时减少到40分钟,效率提高了60%。闸板取出装置设计合理,力度大,严重变形的闸板也可以轻易取出,大大节省了劳动强度和劳动时间。 机采装备服务部每年维修防喷器200余台,约有30台因防喷器闸板变形损坏需更换总成,产生较大的材料成本。应用该平台,维修时只需更换损坏的闸板胶芯,成本仅需560元,而更换一套闸板总成需要5000元,每修复一套闸板总成就可节约4000多元,年可节约材料费12万元。该平台可以满足井控车间各类防喷器检修的工艺要求,具有较高的推广使用价值,目前已成功申请国家实用新型专利。 (孙志惠 刘冉) |