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扬子石化回收干气制氢气变废为宝

时间:2023-08-01 14:48  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  7月28日,扬子石化3号常减压装置净化干气回收制氢气项目,实现安全平稳一次开车成功,顺利产出合格的氢气产品,每小时可生产氢气达1.2万立方米,实现了变废为宝,降本增效。

  干气是指石化企业在炼油过程中产生并回收的非冷凝气体,主要成分有甲烷、乙烷、氢气、一氧化碳等,主要用作燃料。此前,扬子石化炼油厂3号常减压装置中经过吸收净化后的净化干气也主要作燃料使用。

  经过认真的分析和充分的论证,扬子石化发现这股干气中富含氢气,可以回收其中的氢气,充分挖掘其潜在价值。为此,2021年9月13日,扬子石化实施了净化干气回收制氢气项目,2022年11月30日中交。该项目主要工艺路线为富氢气体混合加压后,采用膜分离技术,提取其中的氢气,升压后送往该公司柴油加氢等装置,作为原料使用,剩余尾气经减压后再送入燃料气管网。

  为保证该项目一次开车成功,扬子石化成立了开车小组,将项目开工工作进行网格化划分,明确各班各小组分包区域及相关任务,并将网格化管理与日常标准化操作卡片培训相结合,做到人人有重点,人人会开工。

  开车过程中,该公司严格落实“高标准、高水平、安全稳妥、环境友好、一次成功”的开车要求。现场设置安全警戒线,安排专人监护,防止无关人员进入装置现场;岗位员工与开车领导和专家密切配合,严格落实开车方案,紧盯原料引入、升压等关键环节,及时优化调整工艺参数,严格执行“两规一卡”操作,确保了开车过程全面受控。在大家共同的努力下确保了项目安全环保一次开车成功。

  目前,扬子石化进一步做好项目的工艺优化,确保新装置开得起、稳得住、长周期、出效益。(仇苏红 陶炎)